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煤(méi)礦汙水處理廠設計探討 - 江西黄瓜视频APP5最新官网化工填料有限公司

煤礦(kuàng)汙水處理廠設計探討


煤礦汙水處理廠設計探討

 

為了加強煤礦汙水治理,保護水(shuǐ)環境,新建礦井非常重視環保建設,並(bìng)投入了大量的資金。設計部門也對(duì)生活汙水處(chù)理進行了多工藝、多方(fāng)案比較與探索。針對目前煤礦汙水(shuǐ)處理中有關建設(shè)規模和工藝技術談一些個人的看法(fǎ)。

  1合理確定建設(shè)規模

  對(duì)一個(gè)礦井來說,需(xū)根據礦井總體規劃和排水規劃,分期分批地建設(shè)汙水管網和汙水(shuǐ)處理廠,要根據(jù)水環境保護的目標,分期實施,逐步(bù)到位(wèi)。

  (1)目(mù)前部分煤礦工(gōng)業場地和居住區各建一座汙水處(chù)理廠,兩處征地,重複建設,投資增加,運行(háng)能耗高,管理(lǐ)費用高,技術力量分散(sàn),噸水處(chù)理成本高。一般來說,礦井工業(yè)場地(dì)和居住區相距不是很遠,合建一座一定規模的汙水處(chù)理廠更合理,考慮從居(jū)住區向工業場地排水,管道埋(mái)設太深,可在中間設置汙水提升泵站,或者在工業場地與居住區中間地段征地(dì)建(jiàn)設汙水處理廠。采(cǎi)取合建方式,不但可節省投資,且可大大降低(dī)運行成本。

  (2)目前許多新建礦井設計中根據規範及全(quán)員效率,勞(láo)動定員數量較少,而實際建(jiàn)成後煤(méi)礦招聘大量的勞務人員,以及(jí)隨著煤礦的發展,湧進大(dà)批的外來人員,使得煤礦的用水量增加,汙(wū)水量也隨之增大。因此,對(duì)於新建煤礦汙水處理(lǐ)廠的設計,在(zài)建設規模(mó)時應考慮予留係數。

  (3)由於煤礦汙水水質水量變(biàn)化較大,合理地確定設計的汙水水(shuǐ)量和汙水水質,直接涉及工程的投資(zī)、運行費用和費用效益。生產汙(wū)水與生活汙水通盤考慮,不使留餘地過大(dà),避免增加投資、使設備閑置或低效運行。

  2煤礦(kuàng)汙水處理設計常用流程

  一般來說,不同煤礦對出水的(de)要求差異較大,應根據我國環(huán)保部(bù)門的要求確定處理程度,以確保出水(shuǐ)水質。由於生活汙水中的氮(dàn)和磷(lín)對水體有富營養化的影響,汙水處理要求有脫氮除磷的效果。

  煤礦汙水水質(zhì)與一般城市汙(wū)水性質類似(sì),但不同於城市汙水(shuǐ)(城(chéng)市汙水中常包括部(bù)分工業廢水)。其特征可概括為:水質(zhì)水量變(biàn)化較大,汙染物濃度偏低,汙水可生化(huà)性好,處理(lǐ)難度小。

  煤礦汙水處理(lǐ)廠設(shè)計時在80年代采用活性汙(wū)泥法處理工藝的較多,由於汙水中有機物含量太低,在運轉過程中微生物(wù)得不(bú)到*低限度的營養物質,形不成活性汙泥,運轉不(bú)起來(lái)。氧化溝(gōu)汙水處理工(gōng)藝,也存在同樣的問(wèn)題,回(huí)流活性汙泥回流不起來,致使(shǐ)原氧化溝係統變成了附加曝氣的帶狀平流沉(chén)澱池(chí),達不到要求的處理目標。

  90年代許多礦井采用二級生物(wù)接觸氧化法處(chù)理煤礦(kuàng)生活汙水,效果很好。此工藝的特點是能適應礦區低濃度、變化大的汙水(shuǐ),同時投資省,操作維護也比活性汙泥法簡單,但該法對脫氮除磷效果較差。

  90年代以來汙水生物處(chù)理新工藝(yì)、新技術(shù)的(de)研究開發應用取得了很大成就,許(xǔ)多新工藝應運而生,這些新工藝的共同特點是:高效、穩(wěn)定、節能(néng),並具有脫氮除磷等多功能。較典型的工藝(yì)有:

  (1A2/O工藝 該工藝(yì)是(shì)厭氧(yǎng) ,缺氧 , 好氧生物脫氮除磷工藝的簡稱,是70年代由美國專家在厭氧(yǎng)-好氧除磷工藝(A/O)的基礎上開發的。

  (2SBR工藝序(xù)列間歇式活性汙泥法的簡稱,是一種按間歇曝氣方(fāng)式來運行的活性汙泥汙水處理技術,又稱序批式活性汙泥(ní)法。SBR實際上是出現*早的活性汙泥法,70年代出現於(yú)美(měi)國,經過 20年的(de)研究開發(fā)革新,將可變容積活性汙(wū)泥法過程和生物選擇器原理進行有(yǒu)機結合,成為改良型的SBR工藝。

  (3BAF工藝 即曝氣生物濾池工藝,是90年代初開發的新型微生物附著(zhe)型汙水(shuǐ)處理技術,能同(tóng)時完成生物處理與固液分離,通過調(diào)整濾(lǜ)池結構形式而成為(wéi)具有脫氮除(chú)磷功能的組合工藝。

  3BAF工藝處(chù)理煤礦(kuàng)汙水

  3.1工(gōng)藝流程

  曝氣生物濾池是*先在歐美發展(zhǎn)起來的在歐美(měi)和日本等發達國家廣為流行,近些(xiē)年來在我國已(yǐ)有數十家(jiā)汙水處理廠應用。如大連、慈溪、新會、楊淩,在山西的煤礦(kuàng)生活汙水處理中(zhōng)也有應用。

  該技術綜合了過濾、吸附和生物代(dài)謝等多(duō)種淨化作用。汙水從濾池底部進入濾(lǜ)料層,濾料層下部設有供氧的曝氣係統進行(háng)曝氣,氣水為同向流。在(zài)濾池中,有機物被微生物氧化分解,NH3-N被氧化成NO3-N;另外,由於在堆積的濾料層內和微(wēi)生物膜的內部存在(zài)厭氧/缺氧(yǎng)環境,在硝化的同時實現部分反硝化,從(cóng)濾池(chí)上部的出(chū)水可直(zhí)接排出係統。

  3.2工藝特(tè)點

  BAF作為一種膜(mó)法汙水(shuǐ)處理新工藝,與傳統(tǒng)活(huó)性汙泥法和接觸氧化法相比,具有以下的優點:

  (1)具有較高的生物濃度和較(jiào)高的有機負荷。曝氣生物濾池采用粗糙多孔的球(qiú)狀濾料,為微生物提供了較佳的(de)生長環境,易於掛膜及穩定運行,可(kě)在濾料表麵和濾料(liào)間保持較多的生物量(liàng),單(dān)位體積(jī)內微生物量(liàng)遠遠大於活性汙泥法中的微生物(wù)量(可達(dá)10~15g/l),高(gāo)濃(nóng)度的微生物量使得BAF的容積負荷增大,減少(shǎo)了池容積和占地麵(miàn)積,使基建費用大大

  降(jiàng)低。

  (2)工藝(yì)簡單、出(chū)水水質好(hǎo)。由於濾料的機械截留作用以及濾料(liào)表麵的微生物和代謝中產生的粘性物(wù)質形成的吸附作用,使得出水的SS很低,一般不超過15mg/l。因進行周期性的反衝洗,生物膜得以有效更新(xīn),表現(xiàn)為(wéi)生物膜較薄,活性較高。有時即使生物處理發生故(gù)障(zhàng),在短期內其物理作用機(jī)理仍(réng)可保證高質量的出水(shuǐ)。BAF的處理出水不但可以滿足排放標準,同時可用於回用。

  (3)抗衝擊負荷能力強。由於整個濾池中分布著較高濃度的微生物,其對有機(jī)負(fù)荷、水力負荷的變化不(bú)象傳統活性汙泥那麽敏感(gǎn),同時無汙泥膨脹問題(tí)。

  (4)氧的傳輸效率高。曝氣生物濾池中(zhōng)氧的利用率可達(dá)20%-30%,曝氣量明顯低於(yú)一般生物處理。其主要原因是:1因濾料粒徑小,氣泡在上升過程中不斷被切割成小氣泡,加(jiā)大(dà)了氣液接觸麵積,提高了氧的利用(yòng)率;2氣泡在上升過程中,由於濾料的(de)阻擋和分割作用,使氣(qì)泡必須經過濾料的(de)縫隙,延長了其(qí)停留時間,同樣(yàng)有利於氧的(de)傳質;3理論研究表明,BAF中氧氣可直接滲入生物膜,因而加快了氧氣的傳輸速度,減少(shǎo)了供氧量。

  (5)易掛膜、啟動(dòng)快。BAF調試時間短,一般隻需7~12天,而且不需(xū)接種汙泥,采用自然掛膜(mó)馴化。由於微生物生長在粗糙多孔的(de)濾料(liào)表(biǎo)麵,微生物不易流失,使其運行管理簡單。BAF在短時間內不使用的情況(kuàng)下可關閉運行(háng),一旦通水並曝氣,可在很短時間內恢複正常運行,這一特(tè)點說明曝氣生物濾(lǜ)池非常適合一些水量變化大的地區的汙水處理。

  (6)菌群結構合理。傳統活性汙泥法中(zhōng),微生物分布相(xiàng)對均勻,而在BAF中從上到下形成了不同的優勢菌種,因此使得除碳、硝化/反硝化能在一個池子(zǐ)中發生。

  (7)自動化程度高。由於相關工業技術(shù)的發展,一些(xiē)先進的自動(dòng)化設備如液位傳感器、在線溶(róng)氧測定儀、定時器、變頻器及微電腦等(děng)產品的(de)出(chū)現,使得曝氣生物濾池係統運行管理自動化得以(yǐ)順利實現。

  曝(pù)氣生物濾(lǜ)池係統(tǒng)可以對進水水質(zhì)、水量以及汙水中溶解氧濃度(dù)進行在線檢測,並通過(guò) PLC 控製係統方便地調整曝氣時間的長短(duǎn),控製風機的供氧量,做到優化(huà)運行,PLC係(xì)統對濾池進行自動反(fǎn)衝洗(xǐ)。

  (8)脫氮效果好(hǎo)。通過(guò)不同功能的濾池組合或同(tóng)一濾池中的不同功能區分布,使濾池在除碳的同(tóng)時可進行硝化和反硝化。其原理是通過對兩組濾池或同一座濾池內分別人為(wéi)地造成好氧、兼氧的生物環境,不僅(jǐn)能去除一般有機物和懸浮固體,而(ér)且具有較(jiào)好脫氮功能。

  在**濾池(C/N池)和二級濾池(chí)(N池)中的曝氣階段需要不斷(duàn)調節溶解(jiě)氧水平,使溶解氧達到較高(gāo)水(shuǐ)平(約2~3mgO2/l),而(ér)在DN池中使溶解(jiě)氧達到較低(dī)水平(約0.2~0.5mgO2/)。

  BAF工藝的(de)缺點是需要定期反(fǎn)衝洗:

  隨著過濾的進行,濾料表麵新產生的生物量越來越多,截留的SS不斷增加,在開始階段濾池水頭損失增加緩慢,當固體物質積累達到一定(dìng)程度,使水頭損失達到極(jí)限水頭損失或導致SS 發生穿透,此時(shí)就必須對濾池進行(háng)反衝洗,以除去濾(lǜ)床內過量的微生物膜及 SS,恢複其處理能力。

  4BAF工藝的出水(shuǐ)回用

  眾所周知,水資源緊缺已經成為世(shì)界(jiè)性問(wèn)題。我(wǒ)國也同樣麵臨水資源短缺的現實。汙水再生利用是提高水資源綜合(hé)利用率、緩解水資源短(duǎn)缺矛盾、減輕水體汙染、實現有限水資源的可持續利用的有效途徑之一。煤礦汙水經過處理**後,可用(yòng)於綠化、衝洗、工業用水。采用BAF工藝處理煤礦汙(wū)水,出水水(shuǐ)質穩定,優於一般傳統生物處(chù)理工藝,其(qí)出(chū)水**處理後,就(jiù)可(kě)以作為中水(shuǐ)回用。

  5結論

  曝氣生物濾池工藝具(jù)有體積小、占地省、效率高、出水水質好、流程簡(jiǎn)單、操作管理(lǐ)方便等特點,實際運行中可以實現中央集中控製和(hé)現場手動自動(dòng)控製,經過多個工程實際應用,日趨已經成熟,其出水經(jīng)**處理後可以達到(dào)中水回用的標準。據了解,目前我國每處理,1m3 汙水直接(jiē)投(tóu)資在1000元左右,而采用BAF工藝處理則可控(kòng)製在500元左(zuǒ)右,且能(néng)節省近4/5的占地麵積(jī)。煤礦汙水水質水量變化較大,汙染物濃度偏低,汙水可生化性好,BAF工藝比較適用(yòng)。

  作 者 簡(jiǎn) 介

  殷同偉,**工程師,1964年出生(shēng),女。19867月畢業於中國礦業大學煤化工專業。現任中煤(méi)國際工(gōng)程集團南京設計研究院環保所所長,主要從事煤礦(kuàng)、電廠環境影響(xiǎng)評價及煤礦礦井水、生活汙(wū)水處(chù)理等環保工程設計。

 

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